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賈汪電廠水工區(qū)域的DCS改造

更新時(shí)間:2011-08-09      點(diǎn)擊次數(shù):4854
  一、改造目的
  
  1.1提高安全穩(wěn)定性
  
  賈汪電廠4135MW機(jī)組水工區(qū)域主要包括循環(huán)水及其冷卻系統(tǒng)、澄清加藥系統(tǒng)、綜合用水系統(tǒng)等,改造前共用同一個(gè)PLC控制,如此便產(chǎn)生了諸多弊端,比如:一旦PLC出現(xiàn)故障或者邏輯下載時(shí),將失去對(duì)4臺(tái)機(jī)組的循環(huán)水及其冷卻系統(tǒng)的監(jiān)控,同時(shí)威脅4臺(tái)機(jī)組的安全運(yùn)行。目前,PLC的可靠性方面差強(qiáng)人意,PLC技術(shù)的自身缺陷使通訊冗余經(jīng)常無(wú)法實(shí)現(xiàn),無(wú)法在線修改組態(tài)以及上位機(jī)數(shù)據(jù)采集遲緩且沒(méi)有歷史數(shù)據(jù)曲線功能都給機(jī)組的長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行帶來(lái)了隱患。
  
  案例:2005年1月3日,PLC通訊中斷,導(dǎo)致4臺(tái)機(jī)組同時(shí)無(wú)法監(jiān)控,將PLC斷電重啟后恢復(fù)正常,雖未對(duì)運(yùn)行中的設(shè)備產(chǎn)生影響,但是存在著嚴(yán)重的安全隱患。
  
  1.2提高生產(chǎn)效率
  
  近年的電力體制改革,使發(fā)電企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)逐漸激烈,要想在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中提高企業(yè)的效益,zui根本的途徑就是降低生產(chǎn)成本,提高生產(chǎn)效率。因此,管理要求的提高以及技術(shù)上的成熟,要求實(shí)現(xiàn)全廠自動(dòng)控制系統(tǒng)的集中監(jiān)控。賈汪電廠的此次改造可以實(shí)現(xiàn)兩個(gè)好處,*,可以實(shí)現(xiàn)水工控制系統(tǒng)無(wú)人值班,大量減少運(yùn)行人員,達(dá)到減員增效的目的。第二,提高了控制水平,在集控室進(jìn)行監(jiān)控,解決了諸如運(yùn)行人員不及時(shí)、難于管理、備品備件種類繁多等缺點(diǎn)。
  
  案例:2004年12月21日,#1機(jī)組運(yùn)行泵跳閘,備用泵自啟動(dòng),而原運(yùn)行泵出口蝶閥因故障沒(méi)有自動(dòng)關(guān)閉,導(dǎo)致循環(huán)水倒流。水工區(qū)域運(yùn)行人員對(duì)此沒(méi)有及時(shí)做出正確判斷,待集控室人員發(fā)現(xiàn)凝汽器真空由于循環(huán)水量減少而降低,已耽擱較長(zhǎng)時(shí)間,影響了機(jī)組的穩(wěn)定安全運(yùn)行。
  
  因此,改造為DCS控制的目的,就是將水工區(qū)域的測(cè)點(diǎn)與設(shè)備按照4臺(tái)機(jī)組區(qū)分由其對(duì)應(yīng)的DCS在主機(jī)集控室來(lái)監(jiān)控,實(shí)現(xiàn)控制優(yōu)化,危險(xiǎn)分散,提高生產(chǎn)效率的目的。
  
  二、改造方案
  
  2.1項(xiàng)目概況
  
  賈汪電廠4135MW機(jī)組使用了英國(guó)歐陸公司的NETWORK-6000DCS。
  
  此次改造項(xiàng)目中需要在DCS電子設(shè)備間增加控制六臺(tái)設(shè)備的卡件,按照分散原則分配在T940_22及T940_26控制器,這些設(shè)備為2臺(tái)循環(huán)水泵與4臺(tái)冷卻塔風(fēng)機(jī)。其他設(shè)備放在循環(huán)水原PLC控制室增加的一只I/O遠(yuǎn)程柜中,此遠(yuǎn)程柜掛在T940_26控制器。本次工作主要有l(wèi)intools策略組態(tài)、itools的IO配置組態(tài)、MMI界面組態(tài),以及遠(yuǎn)程柜的安裝、電纜敷設(shè)與實(shí)驗(yàn)調(diào)試等。
  
  2.2軟件配置
  
  MMI畫(huà)面監(jiān)控軟件為FIX7.0。邏輯組態(tài)軟件為L(zhǎng)INTOOLS2000。I/O數(shù)量如下:
  
  軟件設(shè)計(jì)與原PLC相比,主要有如下改善:
  
  (1)監(jiān)視畫(huà)面符合人機(jī)界面的設(shè)計(jì)風(fēng)格,按照分級(jí)瀏覽、逐級(jí)細(xì)化的原則設(shè)計(jì)畫(huà)面,有數(shù)據(jù)歷史曲線功能,所有I/0點(diǎn)均可以曲線的形式顯示并記錄100天,為實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)運(yùn)行在線分析、事后診斷提供條件。
  
  (2)組態(tài)軟件為全圖形化組態(tài)方式,功能強(qiáng)大,工作效率高,允許在線修改。
  
 ?。?)增加循泵啟動(dòng)60秒鐘蝶閥未開(kāi)至15°循泵跳閘邏輯,以及防止循環(huán)水倒流的進(jìn)口閥連鎖邏輯。
  
  2.3硬件配置
  
  2.3.1電纜敷設(shè)
  
  本次改造除了增加一只遠(yuǎn)程I/O柜外,原電子設(shè)備間中#T2、#T4柜將增加部分卡件,其中主要用于水工區(qū)域的2臺(tái)循環(huán)水泵與4臺(tái)冷卻塔風(fēng)機(jī)的控制與反饋。另外,需將原6KV開(kāi)關(guān)室至PLC電纜回收并重新敷設(shè)這些設(shè)備由6KV至DCS電子間的電纜。這樣做的目的是將循泵與冷卻塔風(fēng)機(jī)的監(jiān)控分散于2個(gè)控制器中,以防止一個(gè)控制器出現(xiàn)故障影響備用設(shè)備的啟停。6臺(tái)設(shè)備共42個(gè)I/O點(diǎn),具體增加卡件如下所示:
  
  2.3.2遠(yuǎn)程I/O柜安裝
  
  遠(yuǎn)程柜安裝在原PLC機(jī)柜后1.5米處,在電子間#T1柜與I/O遠(yuǎn)程柜中各增加一只LD-64光電接口及熔接盒,遠(yuǎn)程柜內(nèi)安裝3個(gè)2500系列現(xiàn)場(chǎng)總線機(jī)架,機(jī)架之間使用RJ45電纜采用Profibus實(shí)現(xiàn)冗余,并通過(guò)光纜與#26T940控制器通訊。
  
  具體硬件配置與安裝如下表與圖1:


  
  2.4網(wǎng)絡(luò)配置
  
  Network6000的軟件和硬件設(shè)備支持完整的三級(jí)網(wǎng)絡(luò)體系。即系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)(Ethernet)、控制網(wǎng)絡(luò)(LIN)、I/O網(wǎng)(ALIN和MODBUS)。改造后DCS的網(wǎng)絡(luò)配置如圖2所示:

  
  三、調(diào)試情況與改造問(wèn)題
  
  1、改造完成后即進(jìn)行了調(diào)試,包括各個(gè)設(shè)備的單獨(dú)啟停、故障打閘以及泵泵連鎖、泵閥連鎖和其他保護(hù)連鎖實(shí)驗(yàn),調(diào)試過(guò)程中各數(shù)據(jù)正確、穩(wěn)定,設(shè)備運(yùn)行正常。
  
  2、循環(huán)水泵出口液壓蝶閥油泵380VAC電源,在原設(shè)計(jì)中由PLC熱控電源盤同一段電源接出。若熱控電源盤失電導(dǎo)將導(dǎo)致所有出口蝶閥全部關(guān)閉,循泵連鎖跳閘。較理想的方案為將2臺(tái)油泵的電源由電氣400V開(kāi)關(guān)室分2路不同段電源分別供給。本次改造中因多種原因未能完成,有待日后解決。
  
  3、原水工區(qū)域中的澄清加藥系統(tǒng)、綜合用水系統(tǒng)屬于化學(xué)專業(yè),此次改造未加入到DCS控制中,準(zhǔn)備在4臺(tái)機(jī)組全部改造完畢后將其作為化學(xué)除鹽水系統(tǒng)的遠(yuǎn)程站點(diǎn)加入到化水控制系統(tǒng)中,以便明確專業(yè)分工。
  
  四、結(jié)束語(yǔ)
  
  賈汪電廠#2機(jī)組水工區(qū)域的DCS改造共計(jì)費(fèi)用15萬(wàn)人民幣。改造后于2006年2月25日投入運(yùn)行,由集控室運(yùn)行人員對(duì)#2機(jī)組水工區(qū)域進(jìn)行監(jiān)控,目前運(yùn)行情況良好,有事故追憶與歷史曲線打印功能,便于分析設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)。待剩余3臺(tái)機(jī)組改造完畢,即可撤消原水工區(qū)域控制室,實(shí)現(xiàn)減員增效的目的,提高企業(yè)管理和自動(dòng)化水平。
  
  此次#2機(jī)組的改造為剩余3臺(tái)機(jī)組的水工區(qū)域控制系統(tǒng)改造積累了寶貴經(jīng)驗(yàn),也為日后除灰、除渣等輔助車間控制系統(tǒng)進(jìn)入DCS的遠(yuǎn)程I/O改造起到了很好的*作用。
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